一、現狀
現有N300MW機組,開(kāi)式循環(huán)冷卻水管道配套電動(dòng)濾水器一臺。
配套電動(dòng)濾水器在使用過(guò)程中,電廠(chǎng)技術(shù)人員發(fā)現設備排污效果差,水阻大,以上因素已影響到機組的安全經(jīng)濟運行。建議對其內部實(shí)施改造。
二、工作原理
此形式的濾水器工作原理如下:開(kāi)式循環(huán)水從進(jìn)水口進(jìn)入電動(dòng)濾水器進(jìn)口,因為設計時(shí)進(jìn)出水管道在同一軸線(xiàn),水進(jìn)入濾水器后由環(huán)板隔層向下流動(dòng),然后經(jīng)過(guò)濾水器網(wǎng)芯,過(guò)濾后的水從網(wǎng)芯外部經(jīng)出水口流出,當水中雜質(zhì)通過(guò)網(wǎng)芯時(shí),由于體積(即截面積大于網(wǎng)芯孔)大于網(wǎng)芯孔,而被截留在網(wǎng)芯上,當積聚到一定數量時(shí),即造成進(jìn)水口和出水口有一定壓差,這時(shí),網(wǎng)芯排污轉子進(jìn)行輪次自動(dòng)分區域自動(dòng)反沖洗,雜質(zhì)將會(huì )從排污口自行排出,如此循環(huán)往復。用戶(hù)也可根據水中雜質(zhì)情況,而定時(shí)、定期自動(dòng)反沖洗排污。
三、技術(shù)分析:
經(jīng)雙方溝通聯(lián)系,我公司與2012年2月3日即派技術(shù)人員去貴公司現場(chǎng)查看,發(fā)現主要問(wèn)題如下:
1、排污口與網(wǎng)芯距離太大,造成大量水量直接從排污口短路流出,影響排污網(wǎng)內污垢反沖效果,應進(jìn)行消除缺陷改造處理。
2、進(jìn)水管道為DN800,通流面積為S=0.502m2,但經(jīng)過(guò)網(wǎng)芯的通流面積只有0.157 m2(分6個(gè)過(guò)流單元通流,其中排污的一個(gè)單元不計算。),計算證明濾水器設計缺陷太大!導致濾水器通流量減少。
3、進(jìn)水管與網(wǎng)芯通流面積出入太大造成濾網(wǎng)進(jìn)口與出口壓差太大(水阻太大。)已經(jīng)嚴重影響機組的安全經(jīng)濟運行的要求。
5、濾網(wǎng)網(wǎng)芯采取編織成長(cháng)條形網(wǎng)孔,過(guò)濾精度差,而水中含有大量長(cháng)條形片狀雜質(zhì),大量長(cháng)條形雜質(zhì)能夠直接從長(cháng)條網(wǎng)孔通過(guò),降低了濾水器過(guò)濾精度。建議對網(wǎng)芯優(yōu)化改造及更換。
四、改造措施:
1、排污口與網(wǎng)芯距離太大,在排污口加焊φ219/φ300錐管,消缺減小排污口與網(wǎng)芯距離。形成間歇性排污堵箱,才能保證反沖排污的效果。
2、進(jìn)水管道為DN800,通流面積為S=0.5m2
3、濾網(wǎng)網(wǎng)芯原DN200改為DN292通流面積由原來(lái)S=0.157 m2 變?yōu)?/span>S=0.335m2,改進(jìn)后通流面積比原來(lái)通流面積增加1倍多。
4、根據貴公司現狀,建議在原基礎上實(shí)施改造。因通流受阻和網(wǎng)芯過(guò)濾精度差的因素,建議更換網(wǎng)芯,通流板實(shí)施擴容改造。
5、濾網(wǎng)網(wǎng)芯采取編織成長(cháng)條形網(wǎng)孔,現將濾網(wǎng)網(wǎng)芯孔改為φ4mm,板厚δ4mm,從而將濾水器過(guò)濾精度提高至4mm。
6、對中間通流隔板作擴容改造,將原φ219孔擴容至φ300,并在通流隔板做補強改造,保證改造后通流隔板工作時(shí)不變形。
7、原網(wǎng)芯上下蓋板為尼龍材質(zhì),現改造的上下改造改為不銹鋼TP304材質(zhì),保證網(wǎng)芯強度和密封效果。
五:結論
循環(huán)水的電動(dòng)濾水器由連云港華能電力輔機有限公司對其實(shí)施改造后,能有效改善原設備的設計缺陷,改造后濾水器排污反沖效果好,通流的水量增大一倍,保證了機組的安全運行的要求。改造是必要的,改造方案也是切實(shí)可行的。